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譜寫原油上產百萬噸的新篇章 ——中石油大慶油田采油九廠推進科學發展紀實
2022-07-07 13:35:00 來源:能源科技
通訊員 周翔宇 陳瑩瑩
今年以來,大慶油田采油九廠加大創新力度、增強全員執行意識,使這個廠的油田開發水平穩步推進。
據悉,采油九廠在連續5年持續穩產上產的同時,以超常的技術創新和科學管理舉措承擔起全年106.5萬噸的原油生產任務。
2022年,該廠生產任務比年初大慶油田公司下達的生產指標增加了2.5萬噸。截至日前,采油九廠原油生產按計劃運行,取得了驕人的業績。
壓裂喚醒龍虎泡
截至2022年5月20日,龍虎泡油田單采高臺子區塊8口縫網壓裂井,措施后平均單井日產油2.8噸,累計產油已達1922噸,為后續龍虎泡油田單采高臺子區塊整體復產提供技術支撐。
為了探索特低滲透關停區塊復產的可行性,采油九廠借鑒致密油開發經驗,按照“整體部署、分批實施、試驗先行”的原則,在龍虎泡油田單采高臺子區塊開展縫網壓裂先導性試驗,有效盤活龍虎泡油田高臺子區塊的剩余儲量。
采油九廠龍虎泡油田高臺子區塊1998年投入開發,該區塊為特低滲儲層,常規壓裂注水開發無法建立有效驅動,導致單井產量低、吸水狀況差,形成一種注不進采不出的局面。前期經過常規措施、直井加密和水平井加密等多種試驗后,效果均不夠理想。2008年后,84%的油井已經變為撈油生產,單井日產油僅0.2噸,處于近關停狀態。
試驗初期,技術人員應用“地質-油藏-工程”一體化設計方法,逐井逐層地分析潛力和改造難點,有針對性地優化壓裂工藝方案,實現裂縫與儲層和井網的合理匹配;后期,結合現場施工數據和裂縫監測結果,繪制了裂縫參數與壓裂液量關系圖版,形成了適合高臺子區塊特點縫網壓裂規模設計方法。
注水工藝馬前卒
在以注入驅替為主要開采手段的今天,注水井是地層和油井保持能量的重要來源。
采油九廠地處大慶長垣外圍,開發的區塊低孔低滲,儲層物性差、埋藏深、注水壓力高、開采難度大。近年來,技術人員圍繞“注好水、注夠水、有效注水”的目標,持續開展了細分注水、剖面調整、吸水改善等措施,不斷推進注水工藝技術進步。
持續推廣細分注水工藝,實現有效注水。圍繞油田不同開發階段的需要,從低壓注水到高壓注水,從細分技術到洗井技術,形成了這個廠特有的耐高壓、抗蠕動的深井注水管柱,實現了注水技術三級跳躍,獲得的《隔離式解封閥控封隔器》、《雙體閥控制封偏一體化配水封隔器》、《防溢單流閥》3項發明專利,成為九廠注水工藝的主體技術。同時,隨著油藏細分挖潛力度的加大,不斷完善細分工藝管柱,針對連續薄差層、特小隔層、套損井設計,攻關多層段、小直徑、小卡距細分注水管柱,滿足最小1.5m注水卡距、0.5m隔層界限,滿足油藏細分注水要求。與此同時,使注水質量不斷提高,有力地保證了注水開發效果,全廠1839口注水井管柱平均免修期達1882天,密封率達99.9%,平均分注率3.25段/井。
吸水改善技術穩步推進,提高儲層注入能力。“注不進、采不出” 欠注井的比例高是九廠注水面臨的主要問題。為了實現欠注井綜合治理,緊緊圍繞我廠儲層物性和污染類型,有的放矢地優化藥劑配方和注入工藝,形成了復合酸化、緩速酸化、多元酸化解堵技術系列。敖南油田滲透率低,油水井連通性差,解堵措施側重于擴大處理半徑,采用緩速酸化工藝,龍虎泡油田開采層位多,層間矛盾突出,需進行剖面調整,實現有效增注。在綜合分析各區塊特點基礎上形成了各自“針對性”的方案,精準施策,保障增注效果。
2020年以來,重點完善不返排酸化技術,實施52口井,減少返排液3700方,累積增注7.3萬方,有效期達450天以上,在改善吸水狀況的同時,實現了酸液不外排,保障了欠注井有效注水。
2022年,這個廠已經著手開展注水大調查,從油藏需求、井筒狀況、井控環保3個節點,對注水管柱、增注措施、清潔作業等方面開展調查,并重點對于敖南、古龍南等超低滲透區塊開展降壓增注技術攻關研究,將持續推進注水質量作為他們的主要工作。
創新整合再出發
目前,九廠老區整體進入了中高含水開發階段,產量遞減快、新區儲量品質差、經濟有效動用難,持續穩產上產面臨著嚴峻的挑戰。為此,采油九廠深化“三足鼎立”開發格局,聚焦精準開發,推進高效建產,難采儲量有效動用,強化工程思維,把控支撐點、做強增長點,守住穩油的根基,抓住上產機遇,深化全廠各系統有效融合,著力實現效益建產新突破。
此次產量任務調整后,他們結合當前油田開發形勢,動員全廠上下齊心協力想辦法,斤兩必爭挖潛力。
在開發潛力綜合分析基礎上,針對不同類型油田存在的問題,將“長遠開發”與“上產需求”相統一。
這個廠緊盯常規油效益開發,堅持精準施策,發揮壓艙石作用;堅持“南部滾動、東西拓展”建產思路,推進致密油有效接替工程,夯實上產基礎;緊盯難采儲量動用“提效率、提效益”目標,大力開展頁巖油開發會戰;建立形成“精、快、優、簡、活”稠油效益建產模式,打造稠油開發“試金石”。
明確各類型油田挖潛原則和思路后,九廠制定了新的挖潛措施和運行方案,全廠成立奪油搶產小組及6個分組,加大工作協調和服務基層力度,帶動廣大干部員工快速解決生產問題,全力提高日產水平,堅決完成106.5萬噸原油生產任務。