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防水型密胺泡沫制備工藝及發泡反應器研究
2025-01-10 11:36:00 來源:能源科技
郝子健1?何利華2?張建勛2
(1.河南省中原大化集團有限責任公司, 河南濮陽 457004;2.濮陽綠宇新材料科技股份有限公司, 河南濮陽 457004)
摘?要:本文介紹一種防水型密胺泡沫的制備工藝及發泡反應器。針對現有密胺泡沫工業發泡技術的不足,通過對材料配方的優化以及特定發泡反應器的應用,制備出綜合性能優良的防水型密胺基泡沫材料。結果顯示,其開孔率<20%、吸潮率≤0.7%,在潮濕環境應用前景好,為密胺基泡沫材料拓展了應用空間。
關鍵詞:防水型密胺基泡沫;發泡反應器;開孔率;吸潮率
中圖分類號:TQ328.2文獻標識碼:A文章編號:1671-2064(2024)21-0009-03
0引言
三聚氰胺甲醛泡沫,即密胺泡沫,是一種新型高分子材料。它具有顯著的特性,開孔率高達95%以上,內部的大量三嗪環結構使其遇熱分解時釋放大量氮氣,從而具備良好的阻燃性能和隔熱性能,同時還具有低毒、低煙霧且無熔滴滴落的優點[1-2]。通過微波發泡的輕質密胺泡沫,內部結構密度均勻,物理性能指標穩定,吸音降噪效果良好。這些特性使密胺泡沫在航空航天、鐵路交通、化工設備、建筑場所等多個重要領域得到廣泛應用[3-4]。
目前,國內外密胺泡沫的生產發泡技術主要采用單純頻率的工業微波,常見的有2450Mhz和915Mhz。915Mhz的微波,波長約為0.328m,引發的化學反應深度在600mm以上,熱效率高且反應速度快,熱效率比2450Mhz的要高20%以上,穿透力也高30%以上,但存在微波分散不均勻、泡綿成型不規則以及內部起洞等缺陷[5]。2450Mhz的微波,波長約為0.122m,引發的化學反應深度不足400mm,不過物料受熱均勻,反應速度容易控制,卻存在泡綿內部夾生、掉粉以及拉伸撕裂強度低等問題。這些發泡設備及技術上的不足影響了密胺泡沫的質量和性能,限制了其進一步應用和發展[6-7]。
鑒于目前密胺泡沫在防水性能方面的局限以及發泡設備存在的問題,本研究將通過對密胺基泡沫材料配方添加改性單體進行優化調整,同時在發泡反應器中糅合2450 Mhz和915 Mhz兩種頻率微波技術,試圖克服現有技術的缺陷,制備出開孔率低于20%,具有防水性能的阻燃、隔熱、吸音降噪、易加工的新型防水密胺基泡沫材料。
1實驗
1.1實驗材料與儀器
本實驗所用主要原料見表1,所用檢測儀器見表2。
表1 實驗原料
原料 |
類別 |
廠家 |
三聚氰胺 |
分析純 |
河南省中原大化集團 |
多聚甲醛(96%) |
分析純 |
(西班牙) |
氫氧化鈉 |
分析純 |
湖北圣侖化學技術有限公司 |
正戊烷 |
工業級 |
濮陽聯眾化工 |
甲酸 |
工業級 |
魯西化工 |
十二烷基苯磺酸鈉 |
分析純 |
天津福晨化學試劑廠 |
表2 檢測儀器
儀器名稱 |
儀器型號 |
生產廠家 |
掃描電子顯微鏡 |
S-4700 |
日本日立公司 |
旋轉黏度儀 |
NDJ-79 |
上海昌吉地質儀器有限公司 |
1.2密胺泡沫制備工藝研究
1.2.1密胺基樹脂預聚體的制備
將三聚氰胺、多聚甲醛、改性單體和去離子水加入反應器,采用電加熱方式提供反應熱量,恒溫控制反應液溫度80℃~90℃,加熱過程中滴加20%NaOH溶液。當反應到達濁度點時,取一滴預聚體反應液滴入25攝氏度脫鹽水中,出現白色霧狀攪拌不消失即為反應終點,延長反應時間,滴入水中呈白色不溶凝膠狀。
三聚氰胺和甲醛反應首先發生親核加成生成羥甲基三聚氰胺,然后發生縮聚反應,使三嗪環用甲基或甲醚鍵連接起來。本文對比了反應時間對預聚體黏度影響及發泡孔徑的影響。
由實驗數據可得,隨著反應時間的延長,樹脂黏度逐漸增大,反應40~80min時黏度變化最快。隨著時間的延長,樹脂內部分子結構交聯趨于穩定,黏度變化不太明顯,如圖1所示。
1.2.2混合與發泡
一定比例的發泡劑正戊烷、固化劑甲酸、乳化劑十二烷基苯磺酸鈉溶液和密胺樹脂預聚體高速攪拌乳化,然后將乳化后的物料放入發泡反應器進行發泡。發泡過程經歷兩個階段:第一階段微波發泡功率為1~10kW,微波頻率為2450Mhz;第二階段微波發泡功率為5~30kW,微波頻率為915MHz。每個階段發泡時間相同,共發泡10分鐘。
1.2.3干燥優化
將發泡后的防水型密胺基泡沫進行干燥處理,干燥溫度為150℃~240℃,干燥時間為60~90min。
1.3密胺泡沫材料發泡反應器的應用
1.3.1結構組成
發泡反應器由兩套發泡單元組成,每套單元都包含發泡模具、微波系統、傳送鏈板和發泡不銹鋼外殼。
1.3.2微波系統設置
第一發泡單元設置單層2450MHz微波系統,位于最前面,總功率為1~10kW,用于反應初期物料體積小或物料分布厚度尚小的情況,能使物料縱向全部受熱且利用其能量均勻性使物料橫向均勻受熱。第二發泡單元設置單層915MHz微波系統,位于最后面,功率為5~30kW,用于反應中后期物料反應膨脹、物料厚度增加的情況,使物料縱向受熱溫度繼續增高且初步均勻性反應已經完成,實現大體積均勻化學反應。
1.3.3磁控管排布
第一發泡單元設置1~10支磁控管,單管功率為1kW,均勻排列在第一單元底層不銹鋼外殼。第二發泡單元設置1~6支磁控管,單管功率為5kW,安裝在第二單元不銹鋼外殼頂層中心位置。磁控管均布置于不銹鋼外殼內側,處于不銹鋼外殼和發泡模具之間。
1.3.4傳送鏈板作用
每個發泡單元的長度相同,為2~5m。傳送鏈板貫穿設置在兩個發泡單元內,發泡模具通過傳送鏈板在兩個發泡單元內進行移動,使發泡模具中的物料按一定速度在發泡反應器中輸送,并進行連續發泡。
2結果與分析
2.1預聚體黏度及發泡工藝對產品質量的影響
2.1.1樹脂預聚體黏度的選擇
預聚體初始黏度和固化劑含量是影響固化速率的主要因素。本研究分別對比了黏度依次為50mPa.s、80mPa.s、120mPa.s、160mPa.s的預聚體發泡,結果發現黏度對泡孔密度的影響總的趨勢是隨著黏度的增加,發泡阻力增大,發泡困難。黏度過高或過低都會出現泡孔不均勻的現象,如圖2、圖3所示。
2.1.2微波頻率的選擇
在反應初期,使用2450MHz微波,其能量均勻性使物料縱向和橫向都能均勻受熱。從溫度分布數據來看,在該階段物料各部位的溫差可控制在±5℃以內。反應中后期,物料膨脹,915MHz微波的應用使物料縱向受熱溫度繼續增高且初步均勻性反應完成。最終,這種頻率組合實現了大體積均勻化學反應,有效避免了泡綿內部夾生、掉粉、拉伸撕裂強度低以及泡綿成型不規則、內部起洞等缺陷,提高了產品質量。
2.3發泡反應器設計對產品成型的影響
2.3.1結構特點
發泡反應器包括兩套發泡單元,每套單元都具備特定的微波系統。這種設計可根據發泡過程不同階段的需求提供合適的微波能量。在反應初期,第一發泡單元的2450MHz微波系統能夠提供足夠的能量使物料均勻受熱,隨著反應進行,第二發泡單元的915 Mhz微波系統完成最后的發泡和固化。產品密度在11~13kg/m3范圍內,且各部位密度差異較小,在±0.5 kg/m3以內,而傳統發泡反應器制備的產品可能存在較大的密度差異。
2.3.2磁控管排布
第一發泡單元設置20~30支磁控管均勻排列在底層不銹鋼外殼,第二發泡單元設置單支高功率磁控管在頂層中心位置。這種排布方式使得微波能量分布均勻。從產品的成型效果來看,通過這種磁控管排布方式制備的防水型密胺基泡沫,外觀平整,無明顯的孔洞和瑕疵,而不合理的磁控管排布可能導致產品出現局部過熱、成型不良等問題。圖4為防水型密胺泡沫和普通型密胺泡沫浸水對比實驗,防水型漂在水面,普通型沉入水底。圖5采用JC2000C1型接觸角測量儀測試水接觸角為155.2°。
3結語
本研究通過優化材料配方并結合特定發泡工藝及反應器設計的方法,成功制備出一種綜合性能優良的防水型密胺基泡沫材料。在材料配方方面,控制原料的配比,實現了對材料性能的初步優化。在發泡工藝上,采用了二段式微波發泡過程,該工藝有效避免了傳統單一頻率微波發泡的缺陷。最終制備出的防水型密胺基泡沫材料開孔率低于20%,相比傳統密胺泡沫(開孔率在30%~50%之間),其吸水性能顯著降低,吸潮率≤0.7%,表現出良好的防水性。
參考文獻
[1]李子健,劉紹英,王公應,等.三聚氰胺泡沫塑料的研究進展[J].合成化學,2019,27(2):149-153.
[2]佀慶波,金范龍,楊金潭.三聚氰胺甲醛泡沫塑料的制備研究[J].化工新型材料,2017,45(8):141-143.
[3]夏學禹,顧雪萍,馮連芳,等.三聚氰胺甲醛泡沫增韌改性研究進展[J].高分子材料科學與工程,2019,35(4):182-190.
[4]李景峰,張國強.三聚氰胺甲醛樹脂泡沫生產工藝及技術改進[J].橡塑技術與裝備,2017,43(2):40-43.
[5]萬翔,劉東立,郎美東.微波發泡制備三聚氰胺甲醛泡沫塑料及其性能[J].功能高分子學報,2013,26(2):156-161.
[6]張顯權,周繼源,譚海彥.微波發泡法制備的脲醛樹脂泡沫塑料建筑用保溫材料[J].東北林業大學學報,2020,48 (8):123-128.
[7]夏學禹.低醛高穩定三聚氰胺甲醛樹脂的制備及其微波發泡[D].杭州:浙江大學,2019.
作者簡介:郝子健(1981—),男,遼寧鐵嶺人,高級工程師,研究方向:化學工程管理。
Research on the Preparation Process of Waterproof Melamine Foam and the Foaming Reactor
HAO Zijian1,HE Lihua2,ZHANG Jianxun2
(1. Henan Zhongyuan Dahua Group Co., LTD., Puyang Henan 457004;
2. Puyang Lvyu New Material Technology Co., LTD., Puyang Henan 457004)
Abstract:This paper introduces a preparation process and a foaming reactor for a waterproof melamine-based foam. Aiming at the deficiencies of the existing industrial foaming technology for melamine foam, through the optimization of the material formula and the application of a specific foaming reactor, a waterproof melamine-based foam material with excellent comprehensive performance is prepared. The results show that its porosity is <20%, moisture absorption rate is≤0.7%, etc., and it has good application prospects in humid environments, expanding the application space for melamine-based foam materials.
Key words:waterproof melamine-based foam;foaming reactor;porosity;moisture absorption rate